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等溫變換爐不銹鋼換熱管的快速查漏和檢修
等溫變換技術(shù)是近幾年來發(fā)展較快的一種CO變換技術(shù),其優(yōu)點(diǎn)是安全、經(jīng)濟(jì)、操作簡(jiǎn)便、催化劑使用壽命長(zhǎng),但也存在著關(guān)鍵設(shè)備———等溫變換爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜、檢修難度高、檢修時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn)。新疆中能萬源化工有限公司針對(duì)2019年10月年度檢修后開車過程中出現(xiàn)的等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏問題,摒棄業(yè)內(nèi)常規(guī)的檢修方法,采用快速查漏和快速堵漏的方法,僅用時(shí)26h就完成了等溫變換爐2根內(nèi)漏不銹鋼換熱管的查漏和堵漏,此方法快速、有效,縮短了檢修時(shí)間,保證了裝置的有效運(yùn)行時(shí)間。
新疆中能萬源化工有限公司合成氨—尿素裝置主要工序包括煤氣化、CO變換、低溫甲醇洗、液氮洗、氨合成、尿素合成。其中,煤氣化采用的是航天爐粉煤加壓氣化工藝,所產(chǎn)煤氣中CO含量高達(dá)61%(干基),給變換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)帶來較大難度。若采用常規(guī)的絕熱變換反應(yīng)器,需要4臺(tái)絕熱變換爐,工藝流程長(zhǎng),相應(yīng)地用于回收煤氣、變換氣顯熱和潛熱的設(shè)備臺(tái)數(shù)也會(huì)增加,且回收熱能級(jí)別較多,尤其是低品位熱能較多;此外,操作中也易發(fā)生變換爐超溫的風(fēng)險(xiǎn)。而等溫變換技術(shù)是近幾年來發(fā)展較快的一種CO變換技術(shù),其改變了原來通過變換催化劑裝填量來控制催化劑床層溫升的設(shè)計(jì)理念,利用埋在催化劑床層內(nèi)部的移熱管束(副產(chǎn)高品位蒸汽)將催化劑床層反應(yīng)熱及時(shí)移出,確保催化劑床層溫度可控,技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理,杜絕了變換爐超溫的風(fēng)險(xiǎn),有效延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命;此外,等溫變換技術(shù)催化劑裝填量不受床層超溫限制,可在1臺(tái)變換爐內(nèi)裝填大部分催化劑,從而可減少設(shè)備數(shù)量、縮短工藝流程。等溫變換技術(shù)具有安全、經(jīng)濟(jì)、操作簡(jiǎn)便、催化劑使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在著關(guān)鍵設(shè)備———等溫變換爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜、檢修難度高、檢修時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn)。等溫變換爐不銹鋼換熱管一旦出現(xiàn)內(nèi)漏,勢(shì)必影響裝置的有效運(yùn)行時(shí)間,因此,等溫變換爐不銹鋼換熱管的快速查漏和快速堵漏非常重要。
1等溫變換爐結(jié)構(gòu)及工藝流程
1.1等溫變換爐的結(jié)構(gòu)
等溫變換爐主要由汽包和變換爐構(gòu)成。汽包布置在變換爐頂部,為變換爐提供移出變換反應(yīng)熱的鍋爐水,同時(shí)分離汽水,蒸汽經(jīng)分離水后送管網(wǎng),水則循環(huán)進(jìn)入變換爐。
等溫變換爐內(nèi)部主要為全徑向催化劑筐和懸掛雙套管換熱組件,結(jié)構(gòu)示意如圖1。催化劑筐與爐壁有環(huán)隙,為未反應(yīng)氣的進(jìn)入通道,催化劑筐內(nèi)、外兩側(cè)為氣體分布器,催化劑筐內(nèi)裝有鈷鉬系變換催化劑;等溫變換爐中間有中心管,為反應(yīng)氣排出通道。懸掛雙套管換熱組件由內(nèi)管、外管、薄管板、厚管板組成;內(nèi)管與外管構(gòu)成雙套管不銹鋼換熱管,外套管與催化劑和反應(yīng)氣體直接接觸,為換熱的主要部件;薄管板隔離水室與汽室;厚管板隔離汽室與工藝系統(tǒng),為主承壓部件。等溫變換爐采用的懸掛雙套管不銹鋼換熱管可自由伸縮,可有效吸收熱應(yīng)力,使用安全,但給檢維修帶來了較大困難。
1.2工藝流程
氣體流程:未反應(yīng)氣先進(jìn)入徑向催化劑筐與爐壁間的環(huán)隙,徑向穿過催化劑床層,在催化劑床層內(nèi)CO與水蒸氣反應(yīng)生成CO2和H2,同時(shí)放出大量的熱,反應(yīng)熱被分布于催化劑床層中不銹鋼換熱管內(nèi)的水帶出,從而保持催化劑床層處于恒溫狀態(tài);反應(yīng)后的氣體由中心管匯集送出變換爐。水汽流程:汽包內(nèi)鍋爐水由汽包底部進(jìn)入變換爐水室,經(jīng)薄管板分別進(jìn)入各內(nèi)套管,在重力作用下向下流動(dòng)并與外套管內(nèi)水汽換熱升溫,到達(dá)雙套管的底部后折流向上,經(jīng)外套管吸收變換反應(yīng)熱副產(chǎn)蒸汽;蒸汽出厚管板后在汽室匯集,向上進(jìn)入汽包,經(jīng)分離水后,蒸汽外送管網(wǎng),水則循環(huán)進(jìn)入變換爐。
2等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏情況
2019年10月系統(tǒng)年度大修后開車,等溫變換爐補(bǔ)水后用蒸汽加熱水循環(huán)升溫,當(dāng)汽包壓力升至1.5MPa時(shí),發(fā)現(xiàn)汽包液位下降,打開等溫變換爐進(jìn)、出口氣管道導(dǎo)淋閥,均發(fā)現(xiàn)有水,判斷等溫變換爐不銹鋼換熱管出現(xiàn)了內(nèi)漏,立即停止升溫,將汽包壓力降至常壓,并排盡汽包和水室內(nèi)的鍋爐水。據(jù)等溫變換爐進(jìn)、出口氣管道導(dǎo)淋排出的水量分析,等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏較大。液態(tài)水會(huì)造成變換催化劑粉化,活性組分溶于水后流失,從而導(dǎo)致變換催化劑活性下降甚至失活,因此必須消除內(nèi)漏后才能開車。
3內(nèi)漏情況檢查及處理方案制定
由等溫變換爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)(圖1)可以看出,汽室內(nèi)布滿內(nèi)套管,沒有檢查和處理的空間,作業(yè)人員能進(jìn)入檢修的空間只有水室。業(yè)內(nèi)對(duì)于此類結(jié)構(gòu)的設(shè)備可借鑒的檢修方法是:環(huán)切割開汽室爐壁,將上封頭連帶薄管板、內(nèi)套管一同抽出,在催化劑床層用氮?dú)饧訅海鸶鶎?duì)外套管查
漏并處理;外套管漏點(diǎn)處理完畢后,回裝上封頭、薄管板及內(nèi)套管,焊接汽室,完成檢修。此處理方法工作量巨大,一般用時(shí)長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月。為盡快處理等溫變換爐內(nèi)漏問題,早日恢復(fù)生產(chǎn),據(jù)等溫變換爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),結(jié)合以往處理設(shè)備問題的經(jīng)驗(yàn),制定了如下查漏和快速檢修的方案。
3.1查漏原理
內(nèi)套管和外套管構(gòu)成了一個(gè)U形管,在U形管內(nèi)注入水形成水封,不漏的U形管是一個(gè)完整的水封,而內(nèi)漏的U形管則不是一個(gè)完整的水封;在U形管一端逐漸增加壓力,達(dá)到一定壓力后,不漏的U形管另一端會(huì)有水流出,因內(nèi)漏而水封高度較低的U形管則無水流出,甚至直接漏氣。
3.2查漏方案具體實(shí)施
將等溫變換爐溫度降至50℃以下,拆開汽室的1個(gè)出口和水室頂部人孔,將催化劑床層壓力降至常壓,從水室注入脫鹽水,直到汽室出口有水流出時(shí),停止注水,保持2h,使內(nèi)漏的雙套管液位下降。
在汽室的4個(gè)出口加盲板封閉汽室,在其中1個(gè)盲板上安裝氮?dú)饧尤虢涌;在汽室逐漸加入氮?dú)馍龎海▋?nèi)套管的長(zhǎng)度為13m,計(jì)算可知需加的最高壓力p=ρgh=1000×9.807×13=127491Pa=0.127MPa),檢查人員在薄管板處觀察內(nèi)套管內(nèi)液位上升情況,當(dāng)大部分內(nèi)套管液位上升至管口時(shí)停止加壓(防止水溢出影響檢查),標(biāo)記出內(nèi)套管還未看到液位的點(diǎn)作為下一步的重點(diǎn)檢查對(duì)象;標(biāo)記完后,繼續(xù)對(duì)汽室加壓,觀察標(biāo)記的內(nèi)套管何時(shí)出水,以確認(rèn)是否內(nèi)漏。繼續(xù)對(duì)汽室加壓并觀察標(biāo)記的內(nèi)套管,在汽室壓力低于0.127MPa的加壓過程中,如內(nèi)套管水流完且有氣體沖出,則進(jìn)一步確定漏點(diǎn);當(dāng)汽室壓力高于0.127MPa時(shí),雙套管水封全部沖破,檢查結(jié)束。標(biāo)記出確認(rèn)內(nèi)漏的2根內(nèi)套管,轉(zhuǎn)為下一步的堵漏處理。上述查漏過程中,應(yīng)注意做好作業(yè)人員的安全防護(hù),防止出現(xiàn)氮?dú)庵舷ⅰ?/span>
3.3堵漏方案的制定與實(shí)施
常規(guī)的不銹鋼換熱管堵漏一般采用堵頭加焊接的方法,但等溫變換爐2塊管板間的距離只有800mm,其間無法實(shí)施焊接。據(jù)等溫變換爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并結(jié)合以往的設(shè)備堵漏經(jīng)驗(yàn),制定了堵漏塞加固定桿(如圖2)的堵漏方案。
將304不銹鋼棒在車床上車出上端直徑35mm、下端直徑22mm、長(zhǎng)度100mm的楔形堵漏塞(外套管外徑為32mm),固定桿為直徑20mm、長(zhǎng)1000mm的碳鋼圓鋼。固定桿的一端用車床車出圓球,楔形堵漏塞大頭也用車床車出一凹槽與固定桿圓球配合緊密。用角磨機(jī)磨掉內(nèi)套管與薄管板的焊接焊縫,抽出內(nèi)套管,擴(kuò)孔至40mm,使楔形堵漏塞能穿過薄管板。在楔形堵漏塞與外套管結(jié)合面涂高溫密封膠后,放入外套管,將固定桿球形頭插入楔形堵漏塞的凹槽,用錘錘擊固定桿上端,使楔形堵漏塞嵌入外套管,以達(dá)到堵漏效果;為防止楔形堵漏塞脫出,在固定桿上端用千斤頂施加適當(dāng)壓力,之后滿焊固定桿與薄管板,使楔形堵漏塞在固定桿的作用下形成牢固結(jié)構(gòu),最后割除多余的固定桿,完成堵漏。
3.4堵漏效果
等溫變換爐不銹鋼換熱管完成堵漏后,經(jīng)開車檢驗(yàn),確認(rèn)檢修效果良好,再未發(fā)現(xiàn)明顯漏點(diǎn)。上述堵漏方案實(shí)施過程中,雖然楔形堵漏塞沒有與厚管板焊接,但固定桿與高溫密封膠的使用確保了堵漏效果;加之正常運(yùn)行時(shí)汽包壓力高于催化劑床層壓力,即使楔形堵漏塞出現(xiàn)微漏,也是少量水漏入催化劑床層,這些少量的水會(huì)立即汽化成蒸汽,不會(huì)對(duì)變換催化劑造成任何影響。總體看來,此次等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏的排查和處理是非常成功的。
4結(jié)束語(yǔ)
實(shí)踐表明,等溫變換爐采用上述方法查漏和堵漏,可快速、有效地發(fā)現(xiàn)并處理等溫變換爐不銹鋼換熱管出現(xiàn)的內(nèi)漏,整個(gè)查漏和堵漏過程總計(jì)用時(shí)26h,相較于常規(guī)的處理方法極大地縮短了排查、處理時(shí)間,可盡量減少因等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏處理造成的停車減產(chǎn)損失,同時(shí)也可為此類設(shè)備的檢修積累較好的經(jīng)驗(yàn)。
文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業(yè)有限公司
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